燃機電廠技術論文

  如果燃機電廠工作的時候突然斷電,不僅會影響企業的工作效率,更有可能導致裝置的損壞以及人員的傷亡。下面是小編為大家整理的,希望你們喜歡。

  篇一

  燃機電廠電壓互感器改造技術探討

  【摘 要】本文針對大慶油田110KV燃機電廠變電所保護裝置改造工程中涉及到的電壓互感器改造進行研究探討,提出合理建議,使其更好的為油田電網發、送電能獻計獻策。

  【關鍵詞】PT的V/V接線;PT的Y0/Y0/Δ接線;PT的B相接地;同期;絕緣監察

  1、前言

  大慶電力集團燃機電廠升壓站擔負著電廠三臺機組負荷的升壓和輸送任務,將發電機出口電壓為10千伏的負荷升壓到35千伏送給二次變,供六廠地區的生產、生活用電,剩餘部分升壓到110千伏通過喇一次變送入油田電網。其中35千伏慶二線9239和110千伏熱喇線9212是聯網線,聯網線加裝了用於同期的線路電壓互感器主要是為了滿足開關合閘時與電網同步,避免對電網的衝擊。

  電氣分廠自1986年投產以來,執行工作就一直被設計和安裝施工帶來的缺陷而困擾。如10千伏母線電壓互感因用於同期而接成V-V接線,不能反映母線接地故障;35千伏母線電壓互感器因同期的需要二次側B相接地,6千伏母線電壓互感器因為與35千伏電壓互感器公用一套絕緣監察裝置也接成了B相接地。為適應保護的微機化改造及同期系統改造,考慮將變電執行的電壓互感器進行改造,以加強其整個電氣系統的安全性、可靠性及穩定性。

  2、原電氣系統的PT接線形式和特點

  2.1 各電壓等級PT的接線形式

  2.1.1 燃機電廠變電站110KV為主變中性點直接接地的大電流接地系統,110KV母線PT為三隻Y0/Y0/Δ接線,參與同期時加設轉角變和隔離變實現合閘及重合閘檢同期。

  2.1.2 35KV與6KV屬小電流接地系統,I、II段母線PT為三隻Y0/Y0/Δ接線,二次B相接地。6KV的I、II段不參與同期,因為與35KV系統公用一套母線絕緣檢查系統,是為了簡化接線,方便執行人員操作,為此二次側接成B相接地。

  2.1.3 35KV線路PT為單隻V/V接線;

  2.1.4 10KVI段母線PT為兩隻V/V接線,二次B相接地;

  2.1.5 10KVII段母線PT為三隻Y0/Y0/Δ接線,二次B相接地;由於與10KVI段無需電壓切換,故開口電壓只給接地訊號繼電器用,沒有外引出。

  2.2 原電氣系統的PT接線優、缺點

  2.2.1 優點

  ***1***簡化接線。電廠變電所需要利用PT的二次電壓來實現系統的同期合閘工作,並列的首要條件就是各被並系統相序必須一致。為此須先找出一條公共導線***大地***作為他們中間的一相***B相***各電力系統中,既然一相已經確定***即B是公共相***那麼另外兩相即能利用相序表確定出來。在發電廠中,廠用PT一般都是應用上述的第一種接地方法,B相接地只是為了同期裝置而設的,同期裝置要接入兩側PT的電壓進行比較相位差,這兩個電壓必須有一個公共點才能準確比較。原理上A相或C相接地也可以,但習慣上大家都是統一B相接地,避免給安裝、除錯、維修都造成不必要的麻煩。

  ***2***保護電壓互感器。在原35/6KV電壓回路中設有絕緣檢查迴路,可以監視電壓互感器執行狀態。對於10KVI段V-V接線的PT採取的是中間相B相接地,然後中性點再經擊穿保險接地,對防止高壓擊穿或防雷,在中性點加擊穿保險起到彌補作用。

  2.2.2 缺點

  容易發生鐵磁諧振現象。在中性點不接地6、10KV系統中,由於中性點對地是絕緣的,故對地電容較小的配電網路,很易由電磁式電壓互感器引起鐵磁諧振。6、10kV線路容易發生間歇性單相弧光接地,A、C相對地電壓突然升高,使得電磁式電壓互感器兩相勵磁電流突然增大而發生飽和,中性點發生位移,產生了嚴重的鐵磁諧振過電壓,過電壓引起PT櫃相間放電擊穿,發生電弧短路,並對外殼放電,引起三相短路接地故障,從而燒壞TV櫃。

  3、電壓互感器的改造措施

  3.1 針對微機保護的改造措施

  3.1.1 對35KV系統由於相間和接地距離都需要三單相電壓,改造二次接線取消B相接地:輸出真正的A、B、C、L、N。

  3.1.2 10/6KV系統參與4臺主變的複合電壓過電流保護也需要三個單相電壓也同35KV改造,但更換原10KVI段母線兩隻V/V接線PT為三隻單相PT接成Y0/Y0/Δ接線。

  3.2 針對同期功能的改造措施

  3.2.1採用智慧同期裝置的改造方案:

  a、對35KV線路可取母線PT的A、B電壓及線路PT的A、B電進行同期比較;

  b、對一號發電機出口斷路器的同期電壓比較取原廠電V/V接線PT的A、B電壓與改造後10KVI段Y0/Y0/Δ接線的A、B電壓經隔離變轉換後進行比較;

  c、對110KV線路開關與2號主變中壓側開關互相合閘比較同期。

  d、110KV線路變壓器組開關當線路保護跳閘需要重合時;檢110KV母線PT與35KV母線PT電壓。

  3.3 針對PT的保護措施

  對電力系統由於鐵磁諧振而時常發生的電壓互感器***PT***燒燬甚至爆炸的惡性事故,10KVI段安裝WXZ196-4微機智慧消諧裝置。它以單片微控制器為取樣運算、邏輯判斷和控制中心***CPU***,經大功率、無觸點消諧元件為出口,以點陣液晶顯示器***LCD***、訊號指示燈、觸控按鍵和微型印表機及RS485現場通訊匯流排為人機介面,配以智慧化的軟體,組成了技術和原理先進、使用簡單方便的診斷、消諧、記錄裝置。該裝置實時顯示系統時鐘及PT開口三角電壓17HZ、25HZ、50HZ、150HZ四種頻率的電壓分量,可以區分過電壓、鐵磁諧振及單相接地故障,並配置485通訊介面把各種故障資訊傳送至微機綜自後臺,立刻提醒值班人員採取相關措施。

  4、現場改造中存在的問題及解決方案

  4.1 存在問題

  整個燃機電廠綜自改造設計的PT都需要接成三相五柱式、帶絕緣監查開口三角電壓、二次N迴路主控室一點接地的接線形式,但6KV雖然是三隻PT接成三相五柱式帶開口三角電壓Y型的中性點作為N630電壓——不接地;而Y型的B相輸出卻接地形成B600接地小母線;由於本次改造中6KV開關櫃暫時不更換,新的微機保護需要6KV電壓母線,在I段改造時從中央訊號控制屏PT切換後取I段6KV電壓臨時接入新6KV電壓小母線:但是出現A相100V,B相0V,C相100V,N相58V,並且開口三角電壓越限,而II段由於與I段公用N600接地母線,A、B、C單相感應出60幾伏電壓值,而相間是0伏的怪現象。

  4.2 解決方案

  在I、II段送電時將原有6KV小母線直接接入站用變保護及公用測控裝置電壓端子排外側,開啟原端子排外側電壓線,待6KV開關櫃改造時按設計完成最終接線,避免現在與原來6KVPT接線不同造成的。

  5、結束語

  保護裝置的微機化改造和同期系統改造過程中,PT同時進行相關裝置改造,二次接線改造和消除諧振功能改造,整個電氣分廠電氣系統的安全性、可靠性及穩定性得到了很大提高。

  參考文獻

  [1]《電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則》DL/T 866-2004.中華人民共和國電力行業標準

  [2]《電力用電壓互感器訂貨技術條件》 DL/T 726-2000.中華人民共和國電力行業標準

  [3]《電測量及電能計量裝置設計技術規程》DL/T 5137-2001.中華人民共和國電力行業標準

  作者簡介:王瑩:女、1963年10月、大學本科、電氣工程師、現任燃機電廠電氣分廠執行專工

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