車間生產事故報告免費範文

  不管是企業還是公司,在車間發生較大的事故後一般都需要作一份事故報告。本文是小編為大家整理的車間生產事故報告參考範文,僅供參考。

  車間生產事故報告範文篇一:裝配車間事故報告

  xx 年4月1日傍晚16點40 分左右,裝配車間發生一起事故,造成一名員工受傷。

  一、事情經過

  4月2日星期二下午16點40 分左右,塗裝線掛機的操作工張敏星要關門,人走出門外關好右邊的半扇門時,轉身關左邊半扇門時,有一張梯子砸在他的身上,當時整個人當時就翻倒在地,同事朗叔明聽到聲音後看,到馬上過去把他從地上抱起來,並上報班組長。造成張敏星頭上和肩上受傷,經人民醫院醫生鑑定還好骨頭沒傷。

  二、後續整改措施:

  希望領導調查梯子是誰放在門上的,以前也發生過類似的情況,當時人沒傷到,要對他進行安全教育培訓,防止類似的情況再次發生。下面是事故發生前梯子擺放的位置:

  陶小兵

 20xx年x月x日

  車間生產事故報告範文篇二:冷軋車間生產事故報告

  事故描述

  xx年8月18日16:30,單機架機旁操作員突然聽到有異響,馬上減速,當時速度300m/min,還未完全停機就發生了斷帶。原料ZX615157000 規格3.0*1006,目標規格0.405*1006,正在軋製第四個道次1.26mm→0.94mm,斷帶之前主軋機的速度,前後張力,兩側的軋製力,彎輥力,中間輥竄輥等引數正常,高低壓供油系統,測厚儀也無任何報警或故障。據機旁操作員反映:當時的板型正常,已處於監視狀態,不再需要人為調節。 事故程度

  斷帶造成機架內嚴重堆鋼,安全銷斷裂8根,工作輥粘鋼,上中間輥爆輥,上支承輥區域性粘鋼,事故從16:30開始至19:50完全處理好共計200min。

  原因調查

  ①根據記錄 上中間輥 下中間輥

  輥號 13CI1001 13CI1002

  輥徑 402.424 401.857

  粗糙度 1.3 1.2

  上機時間14.08.15 21:00,共上機 3990min,軋製844.61 T。爆輥之前無大的斷帶記錄,上IMR輥下機後用超聲波探傷發現輥內20mm處可能有積聚碳化物存在,但受限於磨輥車間的超聲波探傷儀只能明確檢測3-5mm範圍內的質量問題,所以暫不能明確碳化物的具體形態,需聯絡賣方診斷。

  事故總結

  ①單機架當班負責人應根據實際軋製量和生產技術室下發的輥子使用工藝要求適時換輥,控制乳化液各項指標。因單機架系統不能累計計算上機時間,軋製公里數,所以需要主操自行計算。

  ②單機架當班負責人對出現的小斷帶情況比如第一道次跑偏斷帶,除對WR檢查外,也應仔細檢查IMR輥面情況;另外對成品表面仔細檢查有時候也能發現輥面異常。

  ③磨輥車間做好事故輥的磨削和探傷記錄,對不確定的輥身內部夾雜委託廠家複檢,傷輥重新上機後應做好跟蹤。

  20xx年x月x日

  車間生產事故報告範文篇三:汽機車間事故報告

  一、事故現象、原因

  1、 現象:7月22日上午九點四十一分,1#發電機聲音異常,負荷由6400kw甩到零,功率表指示到零,汽輪機轉速升到3268r/min,危急保安器動作,汽輪機超速訊號,自動主汽門關閉訊號燈亮,併發出報警。

  2、 原因:由於發電機甩負荷導致汽輪機超速,危急保安器動作,主汽門關閉。

  二、現場事故處理

  監盤人員付操高鋒發現這種現象後,判斷1#汽輪機超速動作,主汽門關閉。交於主操南德強監盤,隨後立即對1#機進行解列調壓器退抽汽;同時南德強關閉一抽電動門,退出1#機所有保護,解除所有聯鎖;當轉速降到3000r/min時,唐殿剛將1#機危急保安器掛閘,命令巡檢李興民用主汽門控制好汽輪機轉速盧勇要求先不要衝轉,待退出同步器後在開啟主汽門;命令高鋒切換軸封供汽,調整熱井水位,發現汽輪機真空下降很快,排汽溫度升高過快,命令李興民、高鋒對凝汽器投入減溫水。當開啟主汽門後發電機聲音異常,盧勇急忙跑往主控室,此時電氣付主任朱玉兵正好拉下1#發電機的出口斷路器和滅磁開關,當趕回1#機時,轉速降至2800r/min時,南德強立即啟動高壓油泵,唐殿剛檢查發現自動主汽門關閉,詢問原因是主控#室斷開1#發電機的出口斷路器和滅磁開關聯跳主汽門所致,當轉速降至2400r/min時,重新掛閘控制轉速在3000r/min,檢查發現真空降至-0.04Mpa,排汽溫度116℃ ,要求 電氣盡塊併網,九點五十七分,1#發電機併網帶負荷。

  三、正確處理方案

  針對1#發電機甩負荷汽輪機超速,危急保安器動作,自動主汽門關閉這種現象,應在班長或主任的同一指揮下進行事故處理。主操應立即詢問電氣故障原因及發電機情況,詢問發電機是否能立即併網,並對其他進行正確操作,關閉抽汽電動門,解除聯鎖和保護,根據轉速下降情況啟動高壓油泵。付操應儘快將切除抽汽,退出調壓器和同步器。巡檢應及時調整軸封供汽及熱井水位,根據排汽溫度適當開啟減溫水,並做好輔助裝置的檢查。班長應根據轉速下降情況在電氣情況允許的情況下重新掛閘穩定轉速在3000r/min,等待併網期間要嚴格監視排汽溫度,否則按停機處理。

  四、事故教訓

  1、 聯絡、協調不到位,沒有確定發電機出口斷路器是否在斷開的情況下,強行掛閘衝轉。

  2、 處理事故考慮不全面,在沒有退出同步器的情況下掛閘衝轉可能造成再次超速。

  五、取得的事故經驗

  1、 正確判斷事故性質是正確處理事故的先決條件。

  2、 正確判斷裝置狀態是確保裝置安全的重要依據。

  3、 在防止事故不擴大的前提下,積極協調、配合是縮斷事故處理的有效途經。

  4、 全面分析考慮問題,合理分配人員。

  5、 事故處理中各車間杜絕各自為戰,要點面結和要全面考慮,只有這樣才能迅速果斷的處理問題。

  汽 機 車 間

  20xx年x月x日