燒結看火工年度工作經驗總結

燒結看火工年度工作經驗總結

  20xx年,燒結廠在粵裕豐的歷史上是具有歷史意義的一年。燒結廠經歷了裝置安裝、除錯、生產準備、單機試車、聯動試車、熱負荷試車、試生產等過程,全廠員工在公司領導的親切關懷下,在公司各部門的幫助下,克服了新廠新人新裝置的重重困難,在較短的時間內取得了試生產成功。做到了安全生產,事故為零,沒有一個輕微傷,培養和鍛鍊了職工隊伍,各項生產經濟技術指標逐步得到改善,為全面投產作好了準備,打下了堅實的基礎。 一年來,我們主要做了以下幾個方面的工作:

  一、 機構精幹高效,經常教育,樹立燒結形象

  在勞動組織方面,注重節約用人。從始至今,我廠的組織機構非常精簡,管理人員職數一直在行業控制數之內,脫產人員也是最少的。車間下只設倒班值班工長直接管理各崗位,減少了管理層次,節約了用人。年初我廠含料場只有200人,按崗位設計相差190人,為了滿足燒結機生產需要,先後到4月和7月才補充新員工140人。

  對員工的培訓,首先狠抓了入廠思想道德教育。利用講課、座談、寫心得體會、徵求意見、個別談心等多種方式從廠情、勞動紀律、業務技能、思想道德等方面進行教育,提高新員工的思想道德素質。每批新員工進廠的第一堂必修課,就是蒲廠長為新員工講廠情、講冶金知識、講思想道德。其次,狠抓崗位練兵。我廠送外培訓的不足三分之一,在崗練,一邊生產一邊練,節約了大筆費用。最重要的是狠抓經常性思想教育。每逢大的活動,如節假日前、定崗調崗前、試車前、試生產前、調整工資前、績效考核前廠都要召開見面會,與員工面對面交談,回答提問,答疑解惑,彰揚先進,鞭策後進,樹立燒結廠集體形象,提高全廠凝聚力。同時,在執行公司和廠規章制度方面毫不手軟,試用期不合格的,堅決予以辭退,今年已辭退3人;對違章違紀的堅決予以處罰,全年共處罰34人次。

  經常性的思想教育培養了燒結人的團隊精神,樹立了燒結形象。在完成公司布臵的各項任務中,燒結人力爭作到更好。認認真真貫標,紮紮實實搞績效考核;在配合施工部門做好投產前的裝置安裝中,招之即來,來之能戰,拉電纜捨得賣力氣,裝裝置個個衝鋒陷陣,得到施工單位高度讚揚;執行臨時任務更不含糊,掃馬路不怕累不怕髒,鏟礦石吃苦耐勞;後勤工作宿舍管理井井有條,多次檢查評比獲得好評;集體活動紀律性好,下班沒有提前坐車的現象;文體活動能歌善舞,多次獲獎。這些,都是有目共睹的。

  二、 作好充分準備,打破常規,提前介入除錯

  為了順利試生產,我們作了大量的準備工作。一是技術準備,從實際出發,經過多次討論修改,制訂了翔實可行的單機試車方案、聯動試車方案和熱負荷試車方案。二是物資準備,裝置備品備件、材料、輔材、裝置降溫器材等提出了充足計劃,部分得到了落實。三是基礎管理準備,設計印製各種報表、臺帳、原始記錄、交接班本62種(份)。四是人員準備,及時調整組織機構,新老搭配,已外培與未外培搭配,工藝管理與裝置管理搭配,電檢與鉗檢搭配,將管理人員和老師傅分成兩班,廠領導帶頭12小時對挖跟班。這些措施,為試車成功起到了至關重要的作用。

  按常規,乙方在單機試車、聯動試車後我們才接手熱負荷試車,但為了儘早投產,單機試車前,我們就提前介入工程建設。組織人員由老師傅帶隊參加裝置安裝,一邊學習瞭解裝置,現場培訓,一邊幫助安裝單位出力,加快安裝進度,同時為了及早發現建設安裝時留下的問題進行跟蹤檢查。提前介入過程中,檢查發現建設安裝問題300多項,及時向有關領導寫出報告,都得到整改。提前介入培訓了員工,使操作工對裝置效能有所瞭解,熟悉了操作環境,掌握了裝置存在的問題;提前介入鍛鍊了職工隊伍,使全體員工樹立吃苦耐勞精神,為建設粵裕豐不分份內份外,要為企業多作貢獻;提前介入為試生產消除了大部分障礙,減少了隱患,爭取了時間。

  三、 克服重重困難,過關斬將,確保試車成功

  有行家認為,聯動試車至少要10-15天。為了搶時間爭速度,單機安裝好的先點動,具備分段聯動時,先分段聯動試,最後聯動試車只用了不到3天就成功了;熱負荷成功的試車時間在同行業中也是最快的。由於裝置製造、安裝質量問題和新員工操作不熟練,聯動試車、熱負荷試車中,遇到了很多意想不到的問題,但沒有什麼困難能難住我們燒結人,一隻只攔路虎都被我們打垮。

  ——皮帶跑偏嚴重,聯動不成功!燒結廠皮帶機多,有44條,總長近3000米,由於裝置、材料、安裝質量原因皮帶跑偏嚴重,造成聯動不成功。我們將跑偏訊號從程式控制中剔除,先聯動,後逐步解決跑偏問題。

  ——煤氣壓力波動太大,不能正常點火!由於設計原因,煤氣預熱爐裡面的'u形管積水形成水封。我們用蒸汽趕積水、裝排水閥;煤氣閥門開度與顯示不正確。開啟盲板,人爬進去檢查,人工扒開閥門。

  ——主抽風機電流值波動大,風門不敢開啟!俗話說燒結有風才有產量,不開風門哪來產量?機頭電除塵的進出風管法蘭盤連線處漏風嚴重,機頭機尾密封板在生產熱態時各部件的位臵都發生了變化,也造成較大的漏風。我們分別對每個法蘭盤從裡面焊上圓鋼密封,對燒結機機頭、機尾的密封板進行了調整。透過堵漏,加大風門開度,有了產量。

  ——水碳控制不好,燒結質量不好!對水碳的控制重在實踐經驗。由於員工新,看水工對水份的控制總是偏幹或偏溼。我們採取現場對照培訓,工藝檢查每次取樣時先讓看水工判斷水份,講出水份值,工藝檢查分析結果出來後通報給看水工進行對照比較。熟能生巧,看水工現在對水分的判斷基本上能控制在±0.4%的誤差範圍內。

  ——原料配比控制不好,影響燒結質量!我們狠抓了返礦的均衡使用,還採取了暫停精礦粉的使用、白煤改焦粉、增加料層厚度以減少火苗與料層的距離等措施,實踐證明,內部迴圈返礦的平衡對提高燒結礦質量生產大有好處。

  ——制粒機不能制粒,達不到制粒效果!我們果斷按量提高轉速,經觀察,制粒效果明顯改善。

  ——上料量與布料失調,影響燒結!由於設計時遺漏了緩衝礦槽,上料系統緩料或燒結機停機待料的情況經常發生。我們規定必須由看火工依據燒結機的臺車速度決定上料量的大小,並要求停機時混合料倉的物料必須帶空,以防礦槽懸料。訓練看火工、主控工和混合料礦槽工在生產中加強聯絡,密切關注礦槽料位的變化,透過燒結能力和物料運輸能力適時控制,達到平衡。

  ——布料不好,燒結終點難控制,制約燒結!由於布料系統裝置製造和安裝上存在的嚴重不足,兩邊下料量不一致,布料情況很不好。我們對扇形門進行了改造,對六輥布料器的位臵重新進行了調整,提高輥子利用率,燒結的布料情況大為改觀。反覆摸索將燒結終點控制在16#風箱。由於燃料粒度直接影響燒結過程中燃燒帶的厚度和下移速度,原料車間主任塗曉華手把手傳授四輥破碎工調輥、車輥,燃料粒度很少超標,穩定率達到了95%。

  四、 真實分析事故,重在防範,明責任長知識

  試生產期間,雖然故障、事故的發生沒有一次是人為造成的,但我們從不護短,每一次都進行真實分析,從領導作起主動承擔責任,不放過總結經驗、吸取教訓的機會,教育員工,重在防範。八月十九日機尾電除塵灰鬥坍塌,這是一起由於設計安裝不合理所致的裝置事故,透過事故分析,裝置管理、崗位操作不到位也存在一定問題,從篇二:燒結2012年安全工作總結

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