潘一東選煤廠煉焦煤工藝改造及效益模型的建設論文
潘一東選煤廠煉焦煤工藝改造及效益模型的建設論文
【摘 要】面對市場經濟的變化,潘一東選煤廠針對該礦煤質及地區的特點,對選煤工程進行了煉焦煤工藝改造,增加了選煤廠效益,獲得了較好的經濟效益和社會效益。
【關鍵詞】潘一東;煉焦煤;經濟效益
緒言
潘一東選煤廠於2009年開工建設,設計最大年處理能力800萬噸,入選煤來源於潘一東礦,於2010年2月投產生產動力煤。投產時煤種以氣煤、肥煤等為主,含有少量1/3焦煤。隨著煤礦向深部開拓,煤種主要為1/3焦煤,在市場經濟的調節下,於2013年年底開始進行煉焦煤工藝改造,改造後生產能力4.50Mt/a。2014年1月正式投產生產煉焦煤,入洗原煤主要是本礦來煤,並建有外來煤系統,也可入洗礦區別的礦原煤。
潘一東礦井共有煤炭資源儲量533679kt,設計可採儲量約341170kt。本井田可採煤層的煤質比較穩定,主要屬1/3焦煤與氣煤,尚有極少量的貧瘦煤、無煙煤和天然焦。潘一東煉焦精煤煤種雖屬1/3焦煤,但理化指標已接近主焦煤、肥煤,具有揮發份適中,粘結性強,結焦性好、硫份低等特點。尤其是粘結性和結焦性明顯優於其他1/3焦煤,是不可多得的煉焦用煤。
1 設計用煤炭篩分浮沉資料
因為設計之初,潘一東礦沒有詳細的生產大樣資料,因此本設計以鄰近的潘一礦選煤廠2010年10月份原煤篩分浮沉資料為依據,與潘一礦選煤廠2011年1-6月份綜合資料比較後進行了調整校正,該資料具有一定的代表性。資料顯示,原煤灰分為42.65%,屬高灰煤。由表1可看出,+50mm佔全樣的3.321%,含量不大,灰分為81.91%,矸石比較純。從總體來看,-13mm末煤各粒級灰分也普遍較高,均大於30%,必須進行洗選。主導粒級為3-0.5mm,佔原煤27.638%,-13mm產率約為75.579%,以細粒級居多,生產中末煤量有波動。
此外,原煤低密度物含量大,灰分高。-1.5kg/L密度級產率佔50.60%,灰分為11.20%,-1.4kg/L密度級產率佔38.24%,灰分為8.67%。說明50~0.5mm原煤可以洗選出小於9.5%≤Ad≤10.0%的低灰份精煤。浮灰分較各粒度原煤灰分有偏高趨勢,表明矸石存在泥化現象。
根據原煤篩分浮沉試驗資料繪製圖1,可知當理論分選密度低於1.47kg/L時,可選性屬於極難選。
2 洗選工藝流程
本廠選用當前最先進的原煤不脫泥無壓三產品重介旋流器+煤泥重介+煤泥脫泥浮選的分選工藝,該洗選工藝在眾多選煤廠反饋的資訊中可看出分選效果、介質回收效果均較好[1-2]。
在實際生產過程中,我們做了積極主動的工藝改造,逐步完善了系統,提高了收益。諸如在篩網沉降離心機處理一段濃縮底流能力不夠時,我們將一組高頻篩及弧形篩也作為一段底流的脫水裝置。加壓過濾機濾液水充當二次浮選稀釋水,提高了粗精煤的產率。將中煤弧形篩篩縫由0.5mm改為0.75mm,減少中煤脫介篩的入料量,減少了中煤產品帶介量,等等。
3 改造前後效益對比
潘一東洗選出來的動力煤熱值約4650大卡左右,動力煤以400元/噸計算,煉焦煤以二級精煤價格700元/噸計算。因為煤炭市場發生變化,只能以目前的價格來對比改造前後產品經濟效益(見表3)。
(1)洗選成本。潘一東選煤廠洗動力煤時,噸煤加工費以15元來算,洗選煉焦煤噸煤加工費以35元來算,洗選煉焦煤增加洗選成本20元/噸。
(2)噸煤效益。改建煉焦煤選煤廠後效益為67元/噸(與洗動力煤比較,不考慮洗選煉焦精煤成本增加20元/噸),噸原煤實際增加的`效益為47元/噸。
(3)改造投資回收。本改造專案總投資金額為7600萬元,按4.5Mt/a來算,噸煤投資16.89元,需要入洗252.4萬t原煤所獲得效益能抵消投資成本。
在改造後,本廠增加了部分崗位,洗選動力煤時職工總人數為185人,洗選煉焦煤時職工總人數為277人。
根據《煤炭洗選工程設計規範》的規定,年處理原煤>3.0Mt的礦井及群礦型選煤廠全員效率指標要在80t/工以上,而我廠
改造後全員效率較高,且解決了部分職工子女的工作問題,帶來了一定的社會效益。
4 結論
煤炭資源屬於不可再生資源,應該充分利用。透過效益對比分析,將潘一東選煤廠改建煉焦煤選煤廠增加了企業效益,實現了“有限資源價值最大化”,也增加了崗位總數,帶來了一定的社會效益。
【參考文獻】
[1]宋曉豔,朱豔芬,鄒玲玲,等.3GDMC1300/920A型重介質旋流器在煉焦煤選煤廠的工藝效果[J].煤炭加工與綜合利用,2008(6):11-16.