剝錫廢液資源回收工業研究論文
剝錫廢液資源回收工業研究論文
1剝錫廢液資源回收工藝方法及流程
由於考慮到剝錫廢液的產生單位較為分散,產生量不大,難以靠效果好的方法完全的資源回收利用。結合現階段各個工藝方法的不足,結合自身工廠的裝置場地和人員情況及實際經濟價值,選用中和法,以石灰作為中和法處理劑,透過分佈沉澱回收有價金屬,並實現廢水處理達標排放。此法處理成本較低,處理速度快,效果好。
1.1沉澱pH值的確定
分別取剝錫廢水試樣200mL,放入七個500mL燒杯中,開啟攪拌器,各加適量幹石灰調節pH至1.0,反應10min後,加適量氯酸鈉,水浴升溫至50℃,反應20min。再用少量石灰調節pH至不同值,自然過濾後檢測濾固和濾液中金屬含量。最大沉澱pH值為1.25。Sn2+的pKsp=27.8(20℃),最大沉澱pH值為2.57。硝酸型剝錫廢液中,錫基本為四價,為了最大程度的將錫全部沉澱出來,加入少量的氧化劑如氯酸鈉儘量將二價錫全部轉變為四價錫,調節pH至2.0以上,錫基本完全回收。在向剝錫廢液投加幹石灰過程中,隨著pH的升高,溶液顏色逐漸由淡綠色變黃色再變黃綠色。當調節pH至2.5左右時,燒杯內出現很多小塊綠色顆粒,增加相應燒杯內的攪拌強度,綠色顆粒物並沒有完全消失。透過對實驗中現象觀察和過濾後錫泥中含銅量資料變化,綠色顆粒物為氫氧化銅沉澱析出。按照理論值,氫氧化銅的pKsp=19.6,銅在pH=4.5左右才開始沉澱。由於石灰加入溶液中,隨著pH升高,石灰反應速度減慢,部分未反應完全形成細小顆粒物,小區域酸鹼中和進行緩慢,銅離子達到沉澱pH,包裹在小顆粒物上,使得過濾後的錫泥中銅含量明顯上升。為了得到錫含量儘可能高,同時銅含量低的錫泥,我們實際生產選擇pH調節至2.0~2.5。
1.2過濾中存在的問題
由於調節到pH在2.0~2.5時,過濾速度比較緩慢,此時雖然錫基本沉澱完全,但二氧化錫水合物很多成膠體狀態,過濾效能非常差,但當調節pH至4.0左右,此時鐵沉澱完全,過濾較快,分析原因為二氧化錫水合物附著在氫氧化鐵和氫氧化銅的水合物上沉澱下來,比較容易過濾。如果為了加快過濾速度提高pH值,濾固的含錫量將大大降低,同時銅夾帶較多,沒有很好的經濟性。為此,在控制溶液pH在2.5以下的前提上,透過大量的實驗確定新增一定量陰離子表面活性劑和C-60型絮凝劑,並將溶液溫度升高至65~70℃,過濾速度將較之前提高2~3倍,將為可能的實際生產降低大量的時間成本。為了得到含量比較高,具有較良好經濟價值的錫泥,在實際中試試驗中,過濾完以後,用自來水充分沖洗濾餅,將夾帶的硝酸鈣鹽以及其他可溶性鹽分洗去,並對濾餅進行吹乾操作,所得錫泥幹基含錫量為57.2%,銅0.42%,鐵0.8%。而沖洗水與濾液合併去沉澱銅反應釜。
1.3濾液處理及再利用
對於剝錫廢液,由於廠家的不同,其成分與含量都不一樣,在具體的實際操作中,廢水處理工藝有所不同。其中沉錫後的廢水,主要含銅,鐵等離子,個別情況下,可能有一些有機酸,絡合離子(如EDTA、滷離子、氨根離子)等。常規方法加入硫化鈉需要過量會導致廢氣汙染,本文采用兩步沉澱法處理廢水,比較容易控制出水的穩定,操作彈性大。濾液加入少量的石灰調節pH至7壓濾,以除去幾乎全部的鐵和銅離子,過濾得到含銅含量較高的銅泥。濾液加入液鹼調節pH至8~9,加入少量的硫化鈉和一定的重金屬捕捉劑,透過氣浮沉澱,除去其中剩餘微量的銅,鋅,鉛等離子。濾液再流入廠區綜合廢水處理,出水符合國家廢水排放一級標準。由於前面採用石灰來中和剝錫廢液中的'酸,廢水中含有大量的鈣離子,而本工廠生產硫酸鎳,其廢水中有大量的硫酸根離子,故採用剝錫廢液的廢水與車間廢水混合,透過沉澱壓濾後再進行排放,其副產物硫酸鈣達到工業級標準。
2結語
在實驗基礎上我們利用上述方法開始工業中試生產,產出得到幹基含錫57%以上的錫泥,幹基含銅18%以上的銅泥,錫銅分離情況較為理想,此法可用於實際工業生產。剝錫廢液中所含的重金屬含量高,汙染指數也非常高,很難以一種簡單的方法處理,本中試實驗雖然能基本處理完全,但開發研究處理效果好,經濟性高的的方法是未來企業前進的方向和目標。