化工廠有機廢水處理設計探討研究論文

化工廠有機廢水處理設計探討研究論文

  1工程概況

  某化工廠的主要產品燒鹼和聚氯乙烯,生產採用VCM裝置和S-PVC裝置。本工程設計為該廠有機廢水處理系統(不含母液廢水處理系統)設計,其廢水主要為有機廢水2000m3/d和廠區迴圈排汙水4700m3/d。

  2工藝設計

  2.1設計進、出水水質

  有機廢水處理系統的設計規模為2000m3/d,24h執行,廢水主要來源於VCM裝置和S-PVC裝置;迴圈排汙水4700m3/d,24h執行,廢水中含少量懸浮物。根據已經建成的實際生產裝置,提出了有機廢水設計進水水質指標,如表1所示;出水執行《山東省半島流域水汙染物綜合排放標準》(DB37/676-2007)中一級標準。注:表中單位均為mg/L。

  2.2工藝流程

  根據有機廢水設計進水水質和出水水質執行標準,採用“水解酸化+好氧+臭氧高階氧化+BAF”的工藝。迴圈排汙水進入有機廢水深度處理系統共同處理,若CODCr小於50mg/L時,直接進入BAF進行處理。剩餘汙泥排至廠外汙泥處理系統進行處理,此處不作設計。具體工藝流程見圖1。

  2.3主要構築物及設計引數

  (1)調節池、冷卻塔平臺。調節池、冷卻塔平臺與提升泵房合建,主要冷卻廢水,調勻水質水量後提升至反應池,調節池尺寸為29.0m×16.0m×4.0m(長×寬×高,下同),冷卻塔平臺尺寸為5.0m×5.0m,提升泵房尺寸為7.5m×5.0m。池內設冷卻塔1臺(Q=140m3/h,N=7.5kW),提升泵2臺(1用1備,Q=85m3/h,H=10m,N=5.5kW),潛水攪拌機2臺,超聲波液位計1臺,透過PLC傳輸至中控室。(2)反應池。在反應池內投加NaHSO4,去除廢水中的NaClO,尺寸為3.0m×3.0m×3.0m,有效容積為22.5m,停留時間為15min,池內設攪拌機2臺(N=0.75kW)。(3)水解酸化池。水解酸化池將難降解的複雜有機汙染物分解為易降解的簡單有機物,降低廢水中SS的含量,尺寸為24.0m×9.0m×6.5m,有效水深為6.0m,停留時間為15h,池內設脈衝布水器2套(Q=50m3/h)。(4)好氧池。好氧池是生化處理系統的主要部分,廢水經過好氧微生物菌群的作用,把有機物分解成無機物,使汙染物得到去除,尺寸為24.0m×12.0m×6.0m,停留時間為19h,氣水比約為20:1,池內設微孔曝氣器680套(D=260,Q=2~3m3/h),曝氣風機2臺(1用1備,Q=28.18m3/min,ΔPa=68.6kPa,N=55kW),DO儀2套(0~20mg/L)。(5)二沉池。二沉池將廢水進行泥水分離,透過沉澱去除廢水中的懸浮物,沉澱的汙泥一部分迴流到生化系統,剩餘汙泥排到汙泥池,尺寸為Ф12.0m×4.5m(直徑×高),表面負荷為0.75m3/m2h,池內設刮泥機1臺(φ12m,N=0.75kW),汙泥迴流泵3臺(2用1備,Q=85m3/h,H=11m,N=4kW)。(6)臭氧反應池。臭氧氧化反應是利用強氧化劑將微生物無法直接降解的.大分子物質和微生物自身代謝產物的分子鏈氧化斷開,汙染物變性形成生物能夠直接降解的小分子物質,使汙染物得到進一步去除,尺寸為12.0m×8.0m×7.0m,停留時間為2h,設臭氧發生裝置1套(臭氧產量Q=15kg/h),BAF提升泵2臺(1用1備,Q=285m3/h,H=15m,N=18.5kW),超聲波液位計1臺,透過PLC傳輸至中控室。(7)BAF。BAF將廢水中的碳化有機物進行好氧生物降解,它包括緩衝配水室、曝氣系統、承託層和濾料層、出水系統、反衝洗系統等,單座尺寸為4.0m×4.0m×6.0m,共3座,有機負荷為1.8kgBOD5/(m3濾料d),曝氣速率為12m3/m2*h,採用氣水聯合反衝洗。池內設定陶料濾料120m3(Ф3-5mm),濾板27塊(980mm×980mm×100mm),承託層14.5m3(Ф20-40mm),長柄濾頭972個,曝氣器972個(Q=0.2~0.4m3/(個.h)),BAF曝氣風機2臺(1用1備,Q=12.8m3/min,ΔPa=58.8kPa,N=22kW),反衝洗泵2臺(1用1備,Q=300m3/h,H=15m,N=18.5kW),反衝洗風機2臺(1用1備,Q=11.5m3/min,ΔPa=68.6kPa,N=30kW)。

  3設計特點

  (1)有機廢水主要來源於VCM裝置和S-PVC裝置,其主要影響排放的因素為CODCr、BOD5、SS,參考同類型化工廠的水質,此類廢水中有機汙染物含量較高,可生化性高,可透過生化系統降解有機物,透過深度處理確保汙染物達標排放。(2)設定調節池。廢水排放具有周期性,水質水量變化大,設定調節池並在池內加以攪拌,可確保水處理系統的穩定性,減輕對後續處理設施的壓力。(3)生化系統前設定反應池,去除廢水中的NaClO,可減少對生化系統的衝擊。(4)進水水質cl-濃度為4000~6000mg/L,不會對生化系統造成損害。(5)迴圈排汙水水質較好時超越臭氧反應池直接進入BAF,減少臭氧的投加量,有效降低執行費用。(6)本專案採用“水解酸化+好氧”作為生化處理工藝,採用“臭氧高階氧化+BAF”作為深度處理工藝,保障出水穩定達標。

  4專案執行情況

  專案執行效果穩定良好,出水水質達標(見表2)。注:表中單位均為mg/L。5結語(1)採用“水解酸化+好氧+臭氧高階氧化+BAF”工藝處理有機廢水具有處理效果好,系統執行穩定。(2)工程執行結果表明,該工藝處理燒鹼和聚氯乙烯的生產線有機廢水,出水水質穩定達到CODCr≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,NH3-N≤5mg/L,SS≤20mg/L的要求,為同類型的有機廢水處理提供借鑑。

  作者:何俊 單位:廣東省環境科學研究院

  參考文獻:

  [1]馬冬.燒鹼—聚氯乙烯化工生產過程的廢水綜合處理.中國化工貿易,2011,(12):49,64.

  [2]達娟,張軍.某工業園區汙水處理改造工程設計例項.中國給水排水,2015,31(16):65-67.

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