動力轉向系統故障診斷研究的論文
動力轉向系統故障診斷研究的論文
大中型起重搬運機械,如CPCD50型叉車、QY16型汽車起重機和QLD16型輪胎起重機等,均採用液壓助力式動力轉向系統,在機械轉向器上加裝液壓助力器。筆者根據實踐經驗,就液壓轉動部分的洩漏、摻有空氣、液壓泵不良、操作閥失靈等故障的診斷與排除逐一介紹。
1、轉向沉重
(1)首先檢查液壓泵驅動帶是否打滑或其它驅動型式的傳動機有無損壞。如果驅動帶及傳動機件運轉良好,則應檢查轉向器、貯油罐和轉向液壓泵之間的液壓管路以及各接頭、放油螺塞處有無洩漏現象。若無洩漏,則應察看貯油罐油平面,並檢查液壓油質量。
(2)若油中有泡沫,則應排出油路中的空氣。排空氣的'方法是:起動發動機和保持發動機轉速在1000r/min左右,同時在頂起前軸的情況下,左右轉動方向盤至極限位置(在極限位置停留時間不宜過長,否則會使轉向液壓泵嚴重發熱,甚至損壞機件),反覆轉動十餘次;在操作過程中,不斷向貯油罐內補充油液,直至油液充滿整個液壓系統,當罐內油麵平靜無氣泡為好。
(3)若油平面正常,則應檢查液壓泵及安全閥工作情況。那在液壓泵和轉向器之間接上與規定油壓箱適應的壓力錶和開關,開啟開關,轉動轉向盤到極限位置,起動發動機低速運轉。這時,如果油壓表達不到規定值,且在逐步關閉開關時油壓也不能提高,說明液壓泵流量不足、油壓低或安全閥未調整好。可透過增減轉向液壓泵溢流問墊片調整流量,增強安全閥彈簧,提高壓力。調整後,如果壓力和流量仍達不到要求,說明液壓泵嚴重磨損,應更換。
(4)若油壓表讀數達到規定值,且在逐步關閉開關時壓力有所提高,說明液壓泵良好,故障在動力缸或分配閥,可能是分配閥滑閥磨損、定位彈簧損壞、動力缸密封不良等,應分別檢查分配問和動力缸,視磨損和損壞情況,採取相應措施修復。
(5)經上述檢查一切正常,則可能是各球銷或機械部分缺少潤滑與調整不當引起的。
2、機械直線行駛時轉向盤發飄或跑偏
(1)當機械難以保持正直方向,總向左跑偏,經判斷為動力轉向裝置所引起時,應檢查、調整分配閥推力軸承。其方法是:架起前軸,使轉向輪離開地面,放出液壓油,拆下分配閥閥蓋,擰下鎖緊螺母,取出鎖止墊圈,把專用的擋板裝在鬧殼上並緊固。然後向左轉動轉向盤至極限位置,並繼續施力,再用手轉動下推力軸承,此時應能轉動但稍有阻力。若不合適時,透過調整螺母進行調整。
(2)若推力軸承間隙合適,機械仍自行跑偏,則可能是由於分配閥滑鬧不能保持中立位置所造成。將動力缸防塵罩拆開,開啟鎖緊墊片,鬆開鎖緊螺母,如果轉向自動左偏或右轉沉重時,則將活塞桿順時針(由後向前看)適當轉動,旋轉的角度可根據左偏的嚴重程度而定;如果轉向自動右偏或左轉沉重時,則可將活塞桿逆時針轉動一角度進行調整。
3、快速轉動轉向盤時轉向沉重
(1)首先應察看貯油罐中的油位及油中有無泡沫。如油液不足,應補充;如油中有泡沫,說明油路系統有空氣進人,應查明漏氣處並排除空氣(按前述排空氣的方法)、
(2)再檢查液壓泵的流量調節閥及安全閥。如轉向液壓泵流量過小,此時可卸下液壓泵上兩間,清洗後把閥內彈簧放在彈簧試驗機上進行檢驗,或將舊彈簧與新彈簧進行比較。如果彈性減弱和自由長度變短,可酌情給予修理或更換。
(3)當更換彈簧或調整後,仍不能排除上述故障,說明故障不在兩閥上,可能是液壓泵磨損等,必要時更換新液壓泵。
4、左右換向輕重不同
(1)首先開啟貯油罐蓋,檢查油液數量、質量,如果油液髒汙,應放出油路系統中的油液,經清洗後換新油。
(2)若油液良好,轉向限止鬧調整合適,則可能是分配閥有故障。此時應先檢查滑問是否偏離中心位置,並進行調整。如果經調整後左右轉向輕重仍然不同,應分解分配閥,檢查縫隙、臺肩是否有毛刺及環肩的磨損程度,必要時更換滑間及間體。
(3)如上述檢查均正常,則應檢查助力器管路部分是否有被壓扁處,造成油路輕微堵塞。
5、動力轉向器異常
轉向時液壓泵出現噪聲,首先應檢查液壓泵皮帶是否過鬆打滑,否則應檢查貯油罐油麵高度並檢視油液中有無泡沫。若均無問題,說明油路有堵塞處或油液嚴重汙染,使液流通道受阻。此時應對轉向系統進行徹底清洗,並按規定及時更換油液。還應檢查液壓泵流量,壓力,必要時更換液壓泵。