淺談鍋爐汽包焊縫裂紋分析論文
淺談鍋爐汽包焊縫裂紋分析論文
[論文關鍵詞]電站鍋爐焊縫裂紋檢驗
[論文摘要]電站鍋爐在執行過程中,由於多種因素的影響會導致各種各樣缺陷的產生,既有有關承壓部件的,也有有關水汽質量的,針對汽包焊縫裂紋典型案例做好深入地分析,將有利於雷同缺陷及時、妥善處理。
在役電站鍋爐實際檢驗過程中,經常會遇到各種各樣的實際檢驗問題,但歸結起來主要有幾類比較典型的情況。下面選取定期檢驗過程中發現及處理過的汽包焊縫裂紋案例,深入探討了典型承壓部件損壞的部位、損壞的原因、修理的具體方案等,對這類典型問題的深入研究,有助於雷同問題的及時、快速、正確處理,確保被檢鍋爐按期、安全的投入執行。
某廠電站鍋爐汽包在停爐內部檢驗中發現了嚴重的焊縫裂紋缺陷,採取措施進行修復後,保證了汽包的安全執行,現將這一技術措施剖析如下:
一、汽包缺陷檢查
該廠鍋爐系1997年製造、安裝,1998年投入使用,2007年8月停爐檢驗時,經磁粉和超聲檢測發現,汽包第2道環焊縫上部外側坡口熱影響區有一條明顯的腐蝕氧化裂紋,裂紋長450mm、寬0.02mm,最深處達20-25dB,最淺處3dB,在第2條環焊縫上部內側存在熔合線表面裂紋缺陷6處;其它焊縫也存在多處表面和埋藏缺陷,但未超標。分析表明:從開裂的第2條環焊縫,焊縫外觀很不規則,焊縫比母材高出許多,形成了一個突變的臺階,在焊縫的融合線附近存在較多表面缺陷;這樣,在鍋爐頻繁的啟停中,汽包受到週期性的加熱、冷卻,在交變應力的'作用下導致開裂,繼而發展。鑑於上述情況,採用了兩種方案:(1)對於未超標的埋藏缺陷作重點記錄,以便日後檢驗中作重點檢查;如發現缺陷發展、開裂,立即處理。(2)對開裂的缺陷,制定補焊工藝措施,對裂紋進行挖補修復。
二、缺陷挖補前的各項工作檢查
(1)汽包母材化學成分(%):C-0.20,Si-0.46,Mn-1.15,P-0.008,S-0.0180
(2)汽包焊縫化學成分(%):C-0.66,Si-0.60,Mn-1.50,P-0.022,S-0.0130,化學成分分析結果符合J507焊條成分要求。
(3)金相檢查:焊縫:鐵素體+珠光體,珠光體呈帶狀分佈,帶狀組織2-3級,晶粒度6級。熔合線:鐵素體+珠光體,珠光體呈網狀分佈,熔合線兩側有脫碳。熱影響區:鐵素體+珠光體,組織欠均勻,晶粒度5-6級。母材:鐵素體+珠光體,組織尚均勻,晶粒度6~7級。以上所檢查的組織皆屬正常。
(4)硬度測試:母材:HB125。熱影響區:HB115。焊縫區:HB125。以上所測的硬度值均符合要求。計算結果證明,19Mn5鋼無再熱裂紋傾向。
(5)19Mn5鋼產生冷裂紋傾向和焊接熱影響區淬硬傾向計算表明,汽包材料基本無冷裂傾向。
三、缺陷挖除
(一)開槽挖除工作所用的裝置和材料
500A直流電焊機1臺;0.75m3空壓機1臺;碳棒直徑6mm、8mm,100根。
(二)缺陷開槽挖除方法及技術要求
①由於19Mn5鋼的塑性較好,開槽挖除裂紋前不必鑽孔止裂。②開槽方法:電弧氣刨後,砂輪磨光。③為了減少電弧氣刨的激熱影響,應將溫度預熱到200℃以上再進行開槽,在挖掉缺陷的同時,應儘可能使槽開得規整、光滑,並儘量減少開槽的體積。
四、缺陷挖除後的補焊工藝
(一)焊條材料選擇低氫型J507焊條。打底用中Φ3.2mm的焊條,其餘用Φ4mm的焊條。
(二)施焊工藝:焊條在350℃烘烤2小時,烘烤的焊條放入保溫箱內,隨時使用。補焊過程中,始終保持預熱溫度,最低溫度150℃,施焊中採取多層多道焊。先沿U形坡口焊三層,使坡口寬度變窄,以減少收縮變形引起的應力,然後由下至上多層多道焊。每道焊縫用分段焊法,分段時填空焊的焊接方向應與原分段焊的方向相反。各焊道分段應錯開,可減少焊接應力的過大累積。打底焊採用中3.2mm焊條,焊道寬度控制在6-8mm左右,熔深控制在2-3mm之內。為減少收弧次數,每根焊條一次焊完。焊完一道,必須清渣進行檢查,確認無缺陷時繼續施焊。
五、焊後熱處理
焊後熱處理採用區域性整段內加熱法,使用框架式電阻加熱器,總容量108kvA,9路輸出,每路12kVA,輸入電壓220V,自動控溫表2塊,溫度記錄儀1臺,熱電偶17支,使用HM1300×355×88mm框架型加熱塊6塊,平穩地置於汽包上半周,加熱塊與電源連線引出線用Φ10mm圓鋼,套上Φ12mm的瓷管,然後與鑲套銅電纜連線,銅電纜接到控溫裝置上。為了減少熱量損失,在加熱帶的兩端設計兩塊堵板,堵板用3mm厚的鋼板製成Φ1600mm的圓板,將圓板分割4塊在汽包內組裝;在圓板每300mm×400mm的面積上焊中6×170mm的鋼絲若干根,以固定保溫材料;保溫材料選用矽酸鋁耐熱材料。電源連線線和熱電偶連線均從圓板的孔透過。
六、熱處理後的各項工作檢查
(一)表面檢測:對補焊區內、外壁做磁粉檢測,未發現任何缺陷。
(二)超聲波檢驗:用超聲波對內外壁進行檢驗未發現超標和可記錄缺陷。
(三)金相檢驗:焊縫、熔合線、熱影響區、母材等金相組織屬正常範圍之內。
(四)硬度檢驗:焊縫HB130,熱影響區HB120,母材HB120。
(五)熱位移、撓度、橢圓度測量:熱處理升溫到600℃,甲側向西位移5mm,乙側向東位移7mm;熱處理完,汽包溫度降到室溫,甲乙側位移恢復到補焊前。撓度:熱處理後,甲側0,中部0.02,乙側0.02,正常。橢圓度a:原始值=0.22%;焊後值=0.25%;熱處理後值=0.25%。補焊後橢圓度變化不大,在允許值範圍內。
(六)殘餘應力測試:透過實測熔合線處殘餘應力為190MPa,偏離焊縫的近縫區應力為170MPa,焊縫平均最大應力為180MPa其殘餘應力水平與原始態相符,說明補焊工藝、熱處理工藝、補焊質量都符合要求。
七、裂紋修復後的結論分析
汽包裂紋挖補修復後,各項技術指標均符合規定要求:
(1)補焊焊縫質量達到JBI152-81標準的I級焊縫要求。
(2)硬度最高為HB130,遠遠小於線材硬度+100的規定,殘餘應力最大為190MPa,大大小於245MPa規定,金相組織也沒有變化,由所有這些檢查結果推知,補焊焊縫具有良好的綜合機械效能,沒有產生任何永久變形。
(3)該汽包裂紋挖補修復後執行至今已近一年,在今年5月停爐檢修時再次對裂紋剔除的補焊部位進行了磁粉和超聲檢測,同時對有記錄缺陷部位進行了跟蹤檢查,均未有異常情況出現。由此可以說明,針對此次汽包檢查出來的缺陷所採取的處理方案不僅符合標準,而且修復具體措施的實施是成功的。
參考文獻:
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