硫酸實習報告

硫酸實習報告

  在現實生活中,報告與我們的生活緊密相連,報告具有雙向溝通性的特點。那麼什麼樣的報告才是有效的呢?下面是小編精心整理的硫酸實習報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

  考察物件:硫酸化工廠

  考察專案:硫酸生產的工藝流程

  考察內容:瞭解硫酸的生產過程,硫酸生產中廢氣廢液廢渣的處理以及硫酸的用途為敘述簡便,我將鄧峽化工廠設為a廠,高宇集團化工廠設為b廠。

  (一)生產原料

  a廠的生產原料分為硫鐵礦,b廠的生產原料除了硫鐵礦還有浮選硫鐵礦和尾砂。浮選硫鐵礦和尾砂的含硫品位較硫鐵礦要高,但是浮選硫鐵礦和尾砂的運輸費用要高於硫鐵礦。綜合比較看來浮選硫鐵礦和尾砂的利用率很可觀,經濟實力雄厚者使用浮選硫鐵礦和尾砂的效益較使用硫鐵礦好。

  硫鐵礦的主要成分是fes2。按其不同分為:普通硫鐵礦,浮選硫鐵礦和尾砂及含煤硫鐵礦。

  硫鐵礦一般是塊狀。浮選硫鐵礦和尾砂為粉狀並含有大量水分,且在貯存和運輸過程中還會結塊。在送往焙燒工序以前,必須經過適當的處理。對塊狀硫鐵礦或結塊的浮選礦進行破碎和篩分,浮選硫鐵礦和尾砂的烘乾,不同成分原料的混合配料。

  硫鐵礦的破碎通常經過粗碎與細碎兩道工序,粗碎使用顎式破碎機,細碎用錕式壓碎機或反擊式破碎機,鼠籠式破碎機主要用來打散尾砂團塊。

  (二)硫鐵礦的焙燒

  硫鐵礦焙燒,主要是礦石中的fes2與空氣中氧的反應。隨著條件的不同而得到不同的產物。工業上為了保證原料中組分儘量轉變為二氧化硫,必須在600℃以上的溫度下進行焙燒。

  硫鐵礦的焙燒是在沸騰爐中進行的。a廠有兩個系統,一個系統的生產量是20t/年,另一個系統的生產量是40t/年。我去a廠的車間看到細碎的礦料是由輸送帶直接均勻送入爐內的。b廠的車間比較大,有一個60t/年的系統,還有一個40t/年的系統,因此它有一個統一的儲存庫存放原料,將處理好的原料用輸送帶分別送到各個車間。

  焙燒過程中,一般都需要從沸騰層移走熱量,以免溫度過高爐料館結,用廢熱鍋爐的換熱元件移熱,用來產生蒸汽。b廠建造了一個系統利用廢熱鍋爐產生的蒸汽來發電,這個系統發的電能滿足整個車間的用電量。這個系統既節約資金,又創造效益。它巧妙地利用了系統需要轉移的能量生產新能源,是現代廠家應該提倡的方法。礦焙燒後產生的礦渣送往廢渣收集池。

  (三)爐氣的除塵及淨化

  l.除塵

  從沸騰爐出來的焙燒爐氣,都含有礦塵。含塵量的多少與原料的品位,粒度大小,焙燒方法,焙燒強度等因素有關。

  清除爐塵的方法,通常是根據礦塵粒子大小不同,由大到小逐級地將礦塵進行分離。焙燒爐出回爐氣溫度較高,生產上使除塵和氣體降溫同時進行。

  剛出爐的爐氣用水洗的方法除塵。這種方法的另一個作用是降低爐氣的溫度,使爐氣基本能滿足後面工序的溫度要求。水洗後除下的生送到廢渣收集地。

  經過水洗後的爐氣進入旋風分離機除塵。旋風除塵器可除掉總礦塵量的65.75%。

  2.淨化

  此時的so2體中還含有很多對後面工序中的催化劑有毒的氣體。然後爐氣先後進入兩個文氏管,進一步除塵,淨化和降溫。一般用泡沫塔除塵和淨化。泡沫塔的結構有隔板和篩孔,氣體從泡沫塔的下部進入,水從上部衝淋。

  焙燒產生so2使大量的o2與之接觸,在硫鐵礦焙燒後生成的含鐵物質的催化下,往往會有一小部分so2被氧化成so3,這部分so3在水洗過程中會生成h2so4形成酸霧,對so2的吸收產出很大的不良影響,因此一定要除去這部分酸霧。經過旋風分離機後的爐氣,a廠採用素瓷過濾器除塵和淨化。這是一種除去酸霧的方法。b廠採用了一種比較先進的方法——電除霧法。在這個工藝裡,裝置是一個直徑4米左右,高度3米左右的塑膠圓桶,桶裡安裝的是幾十根與桶同高的直徑數十釐米的.鋼管,每根鋼管裡安了一根很細的鋼絲。它的原理是在鋼管和鋼絲間加上很高的電壓,將酸霧電解後,使之順著鋼管流下來。除下來的酸收集到裝產品酸的罐子中。這種方法除酸霧的效果非常好。相較而言,a廠除酸霧的效果也不錯,但是要經過幾個素瓷過濾器的淨化後才能達到一定的標準。

  在這個環節中,也採用其他方法除去那些對催化劑有毒害作用的氣體。

  (四)so3的吸收

  由於so3用水吸收的效果不好,容易形成酸霧,因此用98%的硫酸吸收。so3的吸收在吸收塔裡進行。so3的吸收是放熱反應,而so3要到一定的度程度後才能與濃硫酸中的水反應。a廠採取的方法是用沸騰爐中廢熱鍋爐產生的熱量加熱so3氣體,然後進入吸收塔與濃硫酸反應。生成的酸送入儲罐中,透過加水等方法調節酸的濃度後,送入成品酸儲罐中出售。b廠再次利用系統的放熱特性設計了一個比較合理的so3的吸收系統。它利用so3吸收時放熱的特性,將吸收塔設計為三段,每一段相互隔離,並在吸收塔外安裝了換熱裝置。進入吸收系統的so2先出換熱裝置加熱到適當的溫度,然後進入第一段,在催化劑的催化下用98%的硫酸吸收後送入第一儲存罐。此反應產生的熱量被換熱器轉比後用來加熱進入吸收塔的so3。第一段的未充分反應的so3進入第二階段,如前一般反應,經過第二儲存罐後再進入第三段反應,然後生成的酸送人第三儲存罐。這樣,so3的理論轉化率為98%,而實際上只有92%。產生差異的原因有裝置的問題,也有生產工藝的問題。這些濃度不一的酸送入一個調節罐,調節到適當的濃度後用泵送入工廠入口處的罐中出售。

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