繅絲廢水處理及回用技術論文
繅絲廢水處理及回用技術論文
1廢水處理工藝流程及工藝說明
1.1工藝流程
繅絲廢水好氧-生化-再生處理系統只接納煮繭、繅絲、復搖工段廢水,其他廢水集中到副產品的綜合廢水處理系統另行處理。來自生產車間繅絲廢水經浮渣分離池後,進入集水池進行水質水量調整,調整後的廢水依次進入SBR池、AF淨水裝置、生物接觸氧化池、生物反應塔、生物砂碳組合塔,最後透過再生水塔使回用水維持一個均衡的壓力和勢能,同時平衡再生水的水壓、脫除再生水中溶解性氣體,廢水經處理後可回用或者達標排放。
1.2主要工藝說明
1.2.1浮渣分離池
浮渣分離池把大體積的雜質(蠶繭、毛絲等)透過浮選從廢水中先行分離,漂浮於水面上浮渣定期予以清除。
1.2.2集水池
集水池功能是均勻廢水的水質、水溫和水量,以保證後續工藝的平穩進行。
1.2.3射流驅動內迴圈好氧反應器(改進型SBR)
該單元由兩個改進型SBR池組成,為汙水處理系統的核心技術之一,利用水泵加壓的水壓為動力,一是將大量空氣吸入,經高速水流剪下滲混,將壓氣機送入空氣進行增壓、藉助射流技術把空氣轉化成微氣泡進行深水曝氣,給水體充氧。二是藉助於氣水兩相流體為動力;推動底部沉泥成懸浮狀態,構成不停內部動態迴圈,促使生化反應過程的傳質滲流速率大大提高。同時還將深度處理單元——生物砂濾池內高濃度菌膠團泥渣水、回注SBR反應器內,藉助於水壓能量再度進行強化曝氣。透過上述多重措施強化了該單元生物降解功能。該單元工藝流程簡單、造價低。主體裝置只有兩個序批式間歇反應器,兩套射流驅動高效曝氣器,無二沉池、汙泥迴流系統,調節池、初沉池及反應池內填料均可省略。佈置緊湊、佔地面積小。
1.2.4生物接觸濾池
經上一單元處理後澄清水由連通水渠引入本單元。池內掛裝了半軟性填料作為微生物著床物,其表面寄生著大量生物群。當水體從進入端向出水端推流過程中底物填料上生物膜所吸附降解。
1.2.5壓水生化塔
該單元系汙水再生、深度淨化關鍵核心技術之一。它是透過加壓水泵將生物接觸濾池水體抽入其內,將水壓提升至0.5MPa左右。藉助一個特別設計射流混氣器把0.5~0.78Mpa壓縮空氣切割、滲混並溶解於水體中,使生化塔內和後續單元形成超飽和溶氧水體環境。本單元內部填裝了高密度填料讓微生物種群著床繁殖。注入水流由底部環形噴嘴高速噴入,在湧流推動下形成了水體卷吸、翻騰,構成了接連不斷的動態迴圈。高密度填料、超飽和溶解氧、超常規水體動態迴圈,造就了超強度生化反應。該裝置是利用仿生學原理對流程管線進行設計的,把管線設計在容器內部,水汽混合流體就像生物體內的血液,在血管內順暢流淌,減少了許多產生流體阻力的彎管、三通等管件,使流體壓降大有降低,既提高生化效率又降低了電能消耗,廢水經此裝置,大部分有機物被分解掉,汙染負荷去除率在75%以上,且產生的汙泥量極少,相對常規的微生物好氧處理法,減少了汙泥處理的'後續處理工作量。
1.2.6生物砂濾塔、生活活性炭膨脹床組合器(生物砂炭組合塔)
上一單元的出水一部分迴流到前置單元、以強化生化反應。主流水按設計流程先進入生物砂濾塔內,該單元兩個流程的裝置組合成一個容器,下部容器為生物砂濾塔、上部容器為生物活性炭膨脹床。該單元集機械過濾、生物過濾、活性炭吸附、生物降解、活性炭生物再生眾多功能,從而實現了對汙水深度淨化。該裝置特定的環境中,活性炭吸附的汙染物被微生物所降解,使得活性炭的吸附和再生兩個過程同時進行,從而使活性炭能長久保持其良好的吸附能力。執行一段週期後,還可以對活性炭採用好氧厭氧雙重生物再生,使活性炭中存有的蟲、蟲卵和好氧生物難降解有機物,該單元的結構設計也已申請了專利。使廢水經過深度再生、恢復至使用前潔淨度。生物過濾器執行週期一般為兩個工作日,當懸浮物積累到一定程度就需要反衝清洗,生物砂濾塔大約每兩天反衝一次,反衝水回到SBR反應器內,回收了大量富含生物菌膠團活性汙泥,能大幅度提升該單元生化反應效率。反衝水源從生物濾池中抽取,經閥門切換,利用注水泵加壓供砂濾塔反衝洗。
1.2.7再生水塔(脫氣池)
使回用水維持一個均衡的壓力和勢能,同時平衡再生水的水壓、脫除再生水中熔解性氣體。
2結果與體會
該廠繅絲廢水採用好氧-生化-再生處理系統汙水資源化無害化淨化裝置,該技術在靈山縣桂合絲業有限公司、南寧市桂合絲業有限公司等多家企業得到成功應用。例項工程已通過當地環保部門監測驗收,該裝置處理後的出水水質良好,符合繅絲廠生產用水水質要求,廢水經處理後90%以上可回用於生產。4結論本工程例項顯示,採用好氧-生化-再生處理系統汙水資源化無害化淨化裝置處理繅絲生產廢水,出水水質可滿足生產用水要求,經處理後廢水90%以上可以回用於生產,而且具有操作簡便、處理效果高效穩定。本工程噸水回用執行成本約為0.52元,繅絲廢水好氧-生化-再生處理系統每天回用廢水1059.1噸(以80%廢水回用計),以企業目前用水單價平均為1.2元/噸計算,使用回用水每年可給企業節約用水費(1.2-0.52)×(1059.1×260)=18.72萬元(以260天生產日計),可減少約27.5萬噸廢水排放,具有良好的社會、經濟、環境效益。